行情资讯

<<返回上一页

在钢结构埋弧焊接中,若使用HJ431焊剂时出现弧坑

发布时间:2025-10-11 09:20:19点击:

在钢结构埋弧焊接中,若使用HJ431焊剂时出现弧坑,需从工艺参数、设备功能、焊材处理及补焊操作等多维度系统解决。以下是结合最新行业标准和实践经验的综合处理方案:
 
一、核心原因分析
 
弧坑产生的本质是收弧时熔池未完全填满,常见诱因包括:
 
1. 电流衰减功能缺失或设置不当:收弧时电流未逐渐降低,导致熔池突然冷却收缩。
 
2. 焊剂受潮或脱氧不足:HJ431含SiO₂、MnO等酸性氧化物,受潮会增加熔池含氧量,加剧弧坑形成。
 
3. 工艺参数匹配不良:焊接电流过大、电压过低或速度过快,导致熔池流动性差。
 
4. 熄弧操作不规范:未使用熄弧板或收弧后立即断弧,未留足够时间补充填充金属。
 
二、系统性解决方案
 
(一)设备功能激活与参数优化
 
1. 启用电流衰减功能
现代埋弧焊机(如MZ-WH-BC型)通常配备电流衰减模块,需将收弧电流设为正常焊接电流的60%-80%,衰减时间调整为1-3秒。例如,若主电流为500A,收弧电流可设为300-400A,衰减时间2秒,使熔池逐步凝固。
 
2. 参数匹配公式应用
依据行业经验公式优化参数:
 
- 电弧电压  U = 0.04I + 10 \sim 14 (I为焊接电流,单位A),确保电压与电流平衡。
 
- 焊接速度控制在20-30m/h,避免过快导致熔池冷却不足。例如,板厚12mm时,电流400-450A、电压32-36V、速度28-32m/h。
 
(二)焊材预处理与工艺执行
 
1. 焊剂烘干标准化
HJ431必须在250-350℃下烘焙2小时,且使用前在100-150℃恒温烘箱中保存。若受潮,焊剂中的水分会分解出氢,与熔池中的FeO反应生成H₂O蒸汽,加剧弧坑和气孔。
 
2. 严格执行引熄弧工艺
 
- 焊缝两端安装尺寸≥100mm的引弧板和熄弧板,材质与焊件一致,避免在工件边缘直接起弧收弧。
 
- 收弧时,焊丝在熄弧板上停留3-5秒,确保熔池填满后再断弧。
 
(三)补焊工艺规范化
 
1. 缺陷处理流程
 
- 打磨清理:用砂轮将弧坑及其周边5-10mm范围内的熔渣、氧化皮彻底清除,直至露出金属光泽。若弧坑深度>2mm,需打磨出45°坡口,深度≥3mm。
 
- 预热措施:对于厚度>20mm的焊件,补焊前需预热至100-150℃,防止冷裂纹。
 
2. 补焊参数选择
 
- 采用与原焊缝相同的焊丝(如H08Mn2SiA,φ3.2mm)和焊剂,电流380-420A、电压32-34V、速度25-30m/h。
 
- 采用“短弧、多层多道”补焊,每道焊缝厚度控制在3-4mm,层间温度≤250℃。
 
3. 质量验证
补焊后进行100%外观检查,重点观察补焊区域是否有咬边、气孔等二次缺陷;对重要结构(如压力容器),需进行UT或RT探伤,确保内部无未熔合等缺陷。
 
三、预防措施与长效管理
 
1. 设备定期维护
每月检查导电嘴磨损情况(孔径超过焊丝直径0.8mm需更换),清理送丝轮沟槽内的金属碎屑,确保送丝稳定。
 
2. 工艺纪律管控
 
- 建立《埋弧焊操作卡》,明确参数范围(如电流±20A、电压±2V)和检验频次。
 
- 每班次首件焊接后,对焊缝进行宏观检查,确认无弧坑等缺陷后方可批量生产。
 
3. 人员技能提升
针对收弧操作进行专项培训,通过模拟练习掌握“先衰减、后断弧”的操作要领。可采用热丝埋弧焊工艺(焊丝预热至700-900℃),提高焊丝熔化速度,减少弧坑倾向。
 
四、典型案例分析
 
某桥梁制造企业在Q345B钢板(δ=16mm)埋弧焊时,采用H08MnA+HJ431组合,电流500A、电压36V、速度22m/h,未启用电流衰减功能,导致弧坑深度达3-4mm。整改措施如下:
 
1. 激活电流衰减功能,设置收弧电流350A、衰减时间2秒。
 
2. 增加熄弧板长度至150mm,收弧时焊丝停留5秒。
 
3. 补焊前预热至120℃,采用φ3.2mm焊丝、电流400A、电压34V进行多层补焊。
整改后,焊缝表面平整度误差≤1mm,探伤合格率从85%提升至99.2%。
 
通过上述方法,可有效解决HJ431焊剂埋弧焊的弧坑问题,确保钢结构焊接质量符合GB/T 12470-2018《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》等标准要求。实际应用中,需结合具体设备和焊件特性进行工艺验证,持续优化参数组合。