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钢结构埋弧焊接薄钢板气孔问题的案例分析

发布时间:2025-10-08 09:52:37点击:

以下是两个钢结构埋弧焊接薄钢板气孔问题的案例分析:
 
案例一
 
- 案例背景:某公司采用6mm和8mm的20g钢板制造锅壳式锅炉炉胆,用埋弧焊焊接其纵环缝,检测时发现焊缝气孔偏多,尤其是环缝,返修率较高。
 
- 原因分析:一是焊机选用不合理,使用MI-1000型交流焊机,功率偏大,使用下限电流时稳定性差。二是焊材方面,焊丝选用Φ1.1和Φ3.2mm的H08A,焊剂选用普通粒度的HJ431,且部分焊剂色泽过深或发黑,脱氧还原能力不同,易产生气孔。三是焊前工艺准备不严格,如焊件、焊丝清理不到位,焊接装配间隙质量不能满足要求,环缝内焊缝反面用手弧焊随意堵焊,污染焊接部位且影响焊缝透气性。四是焊工操作技能水平不高,不敢使用较大的上限电流焊接,导致熔池体积小,冷却速度快,气体来不及逸出。
 
- 解决措施:选用直流焊机且功率不超过600安培;焊丝改用Φ3.2和Φ2.5mm的H08MnA,焊剂选用细颗粒的HJ430或HJ431;加强焊前清理,保证装配间隙质量,用手弧焊进行正规封底焊;挑选水平较高的焊工,在保证不烧穿的情况下,使用较大的上限电流焊接。
 
案例二
 
- 案例背景:在香港某电厂六十六万千瓦的厂房全钢结构工程中,箱形柱梁由四块宽约1米至1.5米和厚度约40至50毫米不等的钢板,用埋弧自动焊连接而成。经检测,焊缝多是根部未焊透和表面未填满,且存在大量柱状气孔,全部不合格。
 
- 原因分析:当时香港春天潮湿,相对湿度在百分之九十以上,电厂位置靠近海边,更加潮湿,钢板表面出现水珠,尽管有火焰炬烘烤预热,但埋弧自动焊过程中,潮湿气氛仍会向熔池冲进形成柱状气孔。
 
- 解决措施:先用炭弧气刨和砂轮打磨除去有缺陷的焊缝,再用手工焊低氢焊条封底,封闭间隙,隔绝潮湿气氛,然后用埋弧自动焊进行焊接,最终成功解决了气孔问题